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聚酯裝置羅茨鼓風(fēng)機故障分析及維修

聚酯裝置羅茨鼓風(fēng)機故障分析及維修

錦工客戶某公司聚酯(PET)裝置引進德國吉瑪公司技術(shù),采用五釜流程,以精對苯二甲酸(PTA)與乙二醇(EG)為原料,直接酯化連續(xù)生產(chǎn)PET熔體,設(shè)計生產(chǎn)能力為20萬噸/年;裝置共設(shè)兩條線,分為14、15區(qū),單線設(shè)計生產(chǎn)能力為300噸/天,2000年開車投產(chǎn);14區(qū)熔體全部用于生產(chǎn)切粒,15區(qū)熔體用于生產(chǎn)短纖維和切粒。經(jīng)過工藝優(yōu)化和技術(shù)改造,裝置實現(xiàn)了利用工藝廢氣的熱量冬季取暖夏季制冷凍水,最大限度的提高了裝置的效益,降低了能耗。

羅茨鼓風(fēng)機用于輸送聚酯各反應(yīng)釜真空系統(tǒng)的低沸點不凝氣體(工藝尾氣,含醚類、醛類、水蒸氣,有較強的異味及一定的腐蝕性)至熱媒加熱爐進行燒卻,避免工藝尾氣放空污染環(huán)境。因此,羅茨風(fēng)機的穩(wěn)定運行不僅影響聚酯裝置生產(chǎn)反應(yīng)系統(tǒng)的穩(wěn)定,更影響是否對大氣環(huán)境造成危害。 羅茨風(fēng)機作為裝置尾氣處理系統(tǒng)的重要設(shè)備,是國外進口設(shè)備,一用一備配置,可實現(xiàn)DCS變頻調(diào)速,設(shè)定入口負壓控制。該風(fēng)機設(shè)計最高使用溫度為90℃,設(shè)計額定流量為164M3/H,但由于工藝調(diào)節(jié)的原因,在夏季時常發(fā)生超溫的現(xiàn)象,最高運行溫度在100℃左右。該風(fēng)機屬于典型的小流量高溫度羅茨風(fēng)機,國內(nèi)鮮有類似的經(jīng)濟適用的產(chǎn)品進行整機國產(chǎn)取代。自裝置開車以來,兩臺羅茨風(fēng)機在運行過程中出現(xiàn)過備臺無法啟動、潤滑不良、轉(zhuǎn)子及側(cè)板腐蝕磨損等典型故障,通過分析故障原因,總結(jié)維護維修經(jīng)驗,采取有效措施排除故障,保障了設(shè)備的穩(wěn)定運行。

工作原理

如圖1、圖2所示,在風(fēng)機殼體內(nèi),有兩個“8”字形的轉(zhuǎn)子相互垂直的安裝在一對平行軸上,由傳動比為1的一對齒輪帶動彼此反向的同步旋轉(zhuǎn)運動。在轉(zhuǎn)子、機殼、側(cè)板保持較小的間隙(0.10mm~0.15mm),可以實現(xiàn)較高速度運行。轉(zhuǎn)子運行過程中,進氣口形成了負壓,工藝尾氣進入進氣腔,被兩個轉(zhuǎn)子所形成密封腔持續(xù)不斷地帶到排氣腔,氣體就源源不斷地從進氣口輸送到出氣口。

典型故障分析及處理備臺故障無法啟動 故障現(xiàn)象 根據(jù)公司設(shè)備管理制度要求,機泵備臺必須處于完好備用狀態(tài),隨時具備投用條件。在備臺正常備用狀態(tài)下,出現(xiàn)過泵體無法啟動導(dǎo)致電機過載報警的情況,檢查發(fā)現(xiàn)風(fēng)機腔體內(nèi)有工藝介質(zhì)物料等異物發(fā)生粘連卡澀,并且有銹蝕痕跡,無法正常運行。 原因分析 聚酯工藝尾氣的組成比較復(fù)雜,潔凈度不高,有一定的腐蝕性,而風(fēng)機內(nèi)部各部件間隙較小,在潮濕的環(huán)境中易發(fā)生腐蝕,再加上備臺備用期間沒有進行有效的盤車作業(yè),長時間靜置設(shè)備腐蝕造成轉(zhuǎn)子粘連卡澀,導(dǎo)致電機過載無法啟動。 處理措施 ⑴定期檢查入口濾網(wǎng)是否完好,避免過濾器損壞后產(chǎn)生的金屬異物損壞風(fēng)機,同時避免工藝尾氣內(nèi)聚集的異物進入風(fēng)機泵體;⑵備用期間定期盤車;⑶根據(jù)現(xiàn)場使用情況縮短備臺切換周期,要求工藝班組操作人員每周甚至更短周期對設(shè)備進行備臺切換實現(xiàn)交替運行,避免設(shè)備長期靜置導(dǎo)致腐蝕。 潤滑失效導(dǎo)致設(shè)備異常 故障現(xiàn)象 羅茨風(fēng)機軸承磨損損壞、潤滑油變質(zhì)、進水等現(xiàn)象,導(dǎo)致潤滑油油溫過高,設(shè)備異音甚至造成轉(zhuǎn)子及泵體磨損損壞的情況。 原因分析 造成潤滑失效的主要原因有:⑴加油過多、散熱不好;⑵通風(fēng)不好,環(huán)境溫度高;⑶介質(zhì)氣量大、溫度高;⑷尾氣凝液進入油箱,造成潤滑油乳化變質(zhì)失效,導(dǎo)致軸承及同步齒輪損壞。 處理措施 保運人員日常巡檢中重點關(guān)注潤滑油的質(zhì)量及油位,縮短潤滑油加換油周期,及時對油箱進行清理,在夏季高溫季節(jié)更換粘度稍高的潤滑油;夏季加強通風(fēng),降低環(huán)境溫度;做好工藝調(diào)節(jié),避免設(shè)備超溫超負荷運行;通過排凝管線改造實現(xiàn)疏水器自動排水,并將排出的廢水引入裝置廢水儲罐,既減輕操作工的工作負擔(dān)又避免了排水不及時造成設(shè)備損壞,同時避免了環(huán)境的污染。 性能不良 故障現(xiàn)象運行過程中設(shè)備本身無明顯異常,但出現(xiàn)變頻電機轉(zhuǎn)速逐步提高才能滿足工藝要求,以至于電機滿負荷運行仍然滿足不了工藝要求的情況。 原因分析 造成羅茨風(fēng)機性能不良的主要原因有以下三個原因:⑴轉(zhuǎn)子本體腐蝕導(dǎo)致轉(zhuǎn)子尺寸變小,配合間隙變大;⑵羅茨風(fēng)機側(cè)板腐蝕磨損;⑶活塞環(huán)損壞密封失效導(dǎo)致性能不良。 處理措施 針對轉(zhuǎn)子本身腐蝕損壞,可以進行更換進口轉(zhuǎn)子進行更換,但進口轉(zhuǎn)子備件價格較高,且供貨周期較長,考慮到設(shè)備維修的經(jīng)濟性,我們主要采取了如下兩種措施來解解決問題:一是升級轉(zhuǎn)子材質(zhì),利用不銹鋼材料對轉(zhuǎn)子進行國產(chǎn)化取代,達到延長設(shè)備使用周期降低備件費用的目的;二是委托專業(yè)廠家對腐蝕下機的轉(zhuǎn)子進行修舊利廢維修,主要利用激光熔覆不銹鋼材料的方法修復(fù)轉(zhuǎn)子的密封線,滿足轉(zhuǎn)子尺寸要求,上機使用后效果良好,完全滿足使用要求。 針對羅茨風(fēng)機側(cè)板腐蝕磨損的問題,首先考慮購買進口側(cè) 板但費用太高,基本可以不考慮,國產(chǎn)取代側(cè)板也存在一定的技術(shù)和費用難度,所以目前最可行的方法還是對側(cè)板進行維修。如果初期腐蝕磨損不嚴重,可以要求維修部門使用平面磨床整體去除該損壞層,重新裝配調(diào)整即可;但如果經(jīng)過幾次磨床維修后,風(fēng)機側(cè)板本體厚度損失太大的話會影響整體的強度,導(dǎo)致風(fēng)機尺寸變動較大,影響其他零部件的裝配,此時,如果風(fēng)機側(cè)板腐蝕磨損,需要對磨損部位進行修復(fù)填充后進行精磨。由于風(fēng)機側(cè)板是鑄鐵材質(zhì),無法使用激光熔覆的方法進行缺陷修復(fù),經(jīng)過研究,最終利用金屬修復(fù)劑對磨損部位進行修復(fù)后再精磨側(cè)板,達到了修復(fù)的目的。 針對活塞環(huán)損壞密封性能不良的問題,主要采取更換密封 圈及活塞環(huán),并對活塞套密封面進行檢查修復(fù),確保表面光滑平整。

日常維修維護注意事項 羅茨風(fēng)機能否安全穩(wěn)定長周期經(jīng)濟運行,除了工藝工況穩(wěn)定外,主要還取決于能否正確地行之有效的維護維修和保養(yǎng): ⑴保運人員在日常的巡檢過程中仔細檢查風(fēng)機運行情況,發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即停機檢修消缺,避免事故擴大。⑵維修后視情況更換聯(lián)軸器彈性塊,按規(guī)范進行找正。⑶拆卸維修設(shè)備時應(yīng)對設(shè)備內(nèi)各配合尺寸進行測量,做好記錄,并將零部件清理干凈,安裝時利用千分表及塞尺測量好配合間隙;安裝軸承時必須進行熱裝,避免敲砸野蠻裝配。⑷依據(jù)設(shè)備潤滑管理制度及時進行加換油等潤滑管理工作,夏季高溫季節(jié)可更換稍高粘度的潤滑油并增加換油頻次。⑸關(guān)注電機的運行情況,發(fā)現(xiàn)變頻電機載荷變大或轉(zhuǎn)速變化后應(yīng)及時查明原因,電機出現(xiàn)異常需立即進行檢修,避免過熱過載導(dǎo)致電機損壞。在風(fēng)機檢修期間可對電機進行預(yù)知更換軸承等預(yù)知性維修,提高電機的運行可靠性。關(guān)注變頻器運轉(zhuǎn)情況,確保MCC室環(huán)境溫度保持在18~24℃。 錦工通過聚酯裝置羅茨風(fēng)機在日常運行過程中出現(xiàn)的典型故障,分析故障原因,總結(jié)維護維修經(jīng)驗,采取有效措施排除故障,保障設(shè)備的穩(wěn)定運行,并在轉(zhuǎn)子國產(chǎn)化取代及轉(zhuǎn)子修舊利廢維修上積累了一定的經(jīng)驗,創(chuàng)造了一定的經(jīng)濟和社會效益。

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